定尺剪將鋼板剪切成所要求的定尺長度。鋼板在定尺剪前,由磁力橫移裝置靠齊側(cè)邊,首先將鋼板前端切齊誠直角),藉助剪機前后的測長輥或定尺機測長,按要求剪成定尺長度對剖分后的兩塊鋼板,可齊頭進行定尺剪定尺剪切,也可藉助車間橫移吊車或棍道下部的提升裝置,“拆分”后順序進行定尺剪切。試樣在定尺剪上剪切,并由試樣運輸鏈送至檢驗室東側(cè)的試樣剪切間。試樣剪切間內(nèi)設(shè)有試樣處理線,試樣處理線由入/出口棍道、邊部擋板、試樣運輸臺架、拭樣標記裝置、試樣剪以及試樣、廢料輸送鏈和廢料收集箱等。剪切后的試樣通過輸送鏈送入檢驗室。
長度測量裝置由剪機入口的測量輥及其支架組成,測量輥的尺寸為ф190x30mm。測量輥用來測量分切板、切頭長度。該輥應(yīng)該有精確的周長,直接在鋼板表面滾動,通過一個連接軸與一個脈沖發(fā)生器連接。測量輥離剪刃非常近,確??梢詼y量短板。測量輥上配有空氣管,在工作過程中吹出穩(wěn)定的氣流。測量輥升降通過一個氣缸動作來實現(xiàn)。擺動棍道用于鋼板的輸送并配合切頭剪的剪切動作。釆用單獨傳動,有6根棍子設(shè)置在一個框架上。在鋼板剪切過程中,擺動輥 道由液壓缸控制上下升降。擺動輥道有外位置,即剪切位置、正向運輸位置及反向運輸位置。
一、東莞電機廠分析設(shè)備現(xiàn)狀
試樣剪裝置主要由試樣剪主體設(shè)備、試樣剪傾科輥道、試樣剪輸入輥道組成。取樣鋼板依次通過試樣剪輸入輥道、試樣剪傾斜輥道到達待剪切位置。剪切定位就是確認樣板長度。此功能由推鋼裝置、停鋼裝置、擺動輥道、輸送輥道共同控制,并由剪切定位順控執(zhí)行。剪切定位過程如圖斷示,由操作工在操作臺上按下剪切定位按鈕后開始執(zhí)行。當模式為自動或半自動模式時,擺動輥道提升。這時判斷鋼板的長度,當待取樣板小于或等于設(shè)定長度時,需要將推鋼裝置縮回并下降,而停鋼裝置到前進位。推鋼裝置前進至前進位或者停鋼裝置到停止位完成剪切定位。當待取樣板大于設(shè)定長度時,停鋼裝置到停止位輸送輥道開始轉(zhuǎn)動至鋼板到達停鋼裝置的停止位。操作工通過控制輥道正反方向轉(zhuǎn)動進行取樣鋼板位置定位。由于輥道驅(qū)動環(huán)球電機工頻供電,轉(zhuǎn)速較快,控制精度相對較低。無法對取樣鋼板進行準確定位,嚴重影響生產(chǎn)節(jié)奏。
另外,原設(shè)計中,這些東莞環(huán)球電機是通過馬達控制中心用普通交流接觸器控制的,由于工作時正、反轉(zhuǎn)相當頻繁,對齒輪馬達沖擊較大,易造成電機螺栓折斷、電機聯(lián)軸器損壞、齒輪箱齒輪打碎、電機繞組燒毀等亊故,其中,螺栓折斷和電機聯(lián)軸器損壞占總損壞率的80%,維修工作量大,費時長,費用大。
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